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通過(guò)水處理藥劑的調(diào)整及循環(huán)冷卻水系統(tǒng)降溫改造、氮壓機(jī)冷卻器的改造

發(fā)布日期:2021-08-19 作者: 點(diǎn)擊:

通過(guò)水處理藥劑的調(diào)整及循環(huán)冷卻水系統(tǒng)降溫改造、氮壓機(jī)冷卻器的改造


原因分析

冷卻器氣側(cè)出口溫度偏高的主要原因有:水流量不足;水溫度太高;閥門(mén)調(diào)節(jié)不當(dāng);水流道堵塞或冷卻管水側(cè)臟;水流道短路;冷卻器泄漏。

通過(guò)分析和現(xiàn)場(chǎng)排查,認(rèn)為造成氮透冷卻器氣側(cè)出口溫度超高這種現(xiàn)象的原因中,“水流量不足、水溫度太高、水控制閥門(mén)調(diào)節(jié)不當(dāng)、水流道短路、冷卻器泄漏”的可能性是可以排除的,“水流道堵塞或冷卻管水側(cè)臟”可能是氮透冷卻器溫度超高的最終原因。

    最后不得不將氮壓機(jī)停機(jī)解體檢修,拆下氮壓機(jī)冷卻器后,發(fā)現(xiàn)其四個(gè)冷卻器均有嚴(yán)重的結(jié)垢現(xiàn)象,銅管全部被白色垢層覆蓋,結(jié)垢最厚處達(dá)3mm之多,從而導(dǎo)致?lián)Q熱器效率急劇下降,后將管壁及換熱器內(nèi)結(jié)垢物送至中心實(shí)驗(yàn)室分析,結(jié)果為91.37%的碳酸鈣、7.64%的碳酸鎂,從而可以判斷該結(jié)垢物為水垢。

    氣體公司循環(huán)水系統(tǒng)歷來(lái)靠電子除垢進(jìn)行水質(zhì)處理(主要因?yàn)橐恍┩性诩铀幪幚磉^(guò)程中,發(fā)生帶水事故),出現(xiàn)了嚴(yán)重結(jié)垢問(wèn)題,才意識(shí)到物理性除垢并不能完全達(dá)到水處理要求,于是我們及時(shí)采用加藥方式,重新對(duì)循環(huán)水進(jìn)行了處理,最后才真正解決了結(jié)垢問(wèn)題。

    水垢是由于水中原有的Ca(HCO3)2及Mg(HCO3)2遇熱分解而生成的,又由于CaCO3和MgCO3較為特殊,溫度越高在水中的溶解度卻越小,(CaCO3在15℃時(shí),溶解度為lO.Omg/L,25℃時(shí),

溶解度為6.9mg/L),從而導(dǎo)致其在溫度落差較大處(即換熱器及周邊管道)以沉淀的形式析出。

    Ca(HC03)2=CaCO3↓+H20+C02↑

    Mg(HC03)2=MgC03↓+H20+C02↑

    而水垢的導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于金屬,碳酸鹽水垢為1.674~2.520[kJ(m2·h·℃)-1],銅1338.88~l506.34[kJ(m2·h·℃)-1],從而導(dǎo)致?lián)Q熱器效率急劇下降,氮壓機(jī)已無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),另外此氮壓機(jī)對(duì)水質(zhì)有較苛刻的要求,要求冷卻水總硬度須小于1OOmg/L(以CaCO3計(jì)),pH值在6:0~8.5之間,懸浮物顆粒不得超過(guò)50mg/L,朗格利爾指數(shù)在+0.5~+1.O之間,而我廠工業(yè)補(bǔ)充水為水庫(kù)水(即生活用水),佛山氣體調(diào)查因江西新余屬江南丘陵地形,地下富含石灰石及白云石礦,水質(zhì)硬度較高,春夏季水質(zhì)硬度在100~llOmg/L(以CaC03計(jì)),而秋冬季在110~120mg/L(以CaC03計(jì)),全年平均為110mg/L左右,懸浮物在60~70mg/L,因此必須對(duì)水質(zhì)進(jìn)行全面處理方可使用。現(xiàn)有水處理為電子除垢儀,通過(guò)了解,大型鋼廠早巳不采用物理方法,而改用藥劑水處理方式。

藥劑水處理

    藥劑水處理分為阻垢、緩蝕、殺菌滅藻三種方法,一般情況下,三種方法組合使用,不僅阻止冷卻器結(jié)垢,而且防止水冷系統(tǒng)設(shè)備管道腐蝕。

1 阻垢

    由于補(bǔ)充水先天總硬度較高,加上內(nèi)部循環(huán)用水不停地蒸發(fā)濃縮,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)水溫每上升5.6℃,將蒸發(fā)掉l%的水量,而水中的鈣、鎂離子化合物卻并不會(huì)隨之蒸發(fā),若不補(bǔ)充低硬度水,水中的總硬度將會(huì)急劇上升。根據(jù)測(cè)量25000m3/h空分設(shè)備循環(huán)水總硬度在150~170mg/L(以CaC03計(jì)),因此必須首先加入阻垢劑。阻垢劑一般通過(guò)三種作用來(lái)控制結(jié)垢:一是和水中的金屬離子形成的一種可溶性的穩(wěn)定螯合物或絡(luò)合物,從而避免金屬離子和陰離子結(jié)合成為垢類物質(zhì);二是用陰離子或非離子型的聚合物把形成垢的懸浮物顆粒包圍起來(lái),使其帶有足夠的相同電荷,依靠靜電作用,顆粒間互相排斥,從而失去粘結(jié)能力,使成垢顆粒穩(wěn)定在分散狀態(tài);三是阻垢劑摻雜在已形成的晶體結(jié)構(gòu)中,使規(guī)則的晶體發(fā)生畸變,晶體顆粒不再增長(zhǎng)于固體表面結(jié)構(gòu)而浮于流動(dòng)水中。

緩蝕

    金屬的腐蝕原因和現(xiàn)象多種多樣,在新鋼氣體公司的一些老系統(tǒng)水管中常伴有凹凸不平的現(xiàn)象,特別是有些隨著水位上下浮動(dòng),時(shí)而淹沒(méi),時(shí)而裸露的管道尤為嚴(yán)重,厚度落差有些甚至達(dá)1.5cm左右,這些都是由于金屬表面與水接觸而發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)的原因。以鐵為例;金屬鐵被水溶解進(jìn)入水中,被氧化成鐵離子,每溶解一個(gè)鐵原子,就釋放兩個(gè)電子進(jìn)入陰極區(qū),而循環(huán)水中的氧移到陰極,得到兩個(gè)電子,在金屬表面形成氫氧根離子,從而完成電回

路。在水中,陰陽(yáng)的反應(yīng)產(chǎn)物結(jié)合生成Fe(OH)2沉淀,而且水中氧還可以使Fe(OH)2進(jìn)一步氧化成Fe2O3。

    Fe-2e→Fe2+(陰極反應(yīng))

    O2+2H20+4e→40H-(陰極反應(yīng))

    4Fe(OH2)+02+H2+4Fe(OH)3↓

    2Fe(OH)3→Fe203+3H20

    由于金屬成型加工時(shí)的不規(guī)則及焊接成型或其它加工引起的應(yīng)力和金屬表面顯微結(jié)構(gòu)上的差異,造成金屬表面有無(wú)數(shù)個(gè)陰極和陽(yáng)極,為了防止上述反應(yīng)的發(fā)生,只要扼制住任何一步,腐蝕即停止,在室溫下,被氧飽和的純水中,開(kāi)始對(duì)碳鋼的腐蝕速度為0.45mm/a,經(jīng)幾天后由于產(chǎn)生了銹蝕產(chǎn)物,阻滯了氧的擴(kuò)散速度,使腐蝕速度降至0.1mm/a。腐蝕的種類多種多樣,主要有垢下腐蝕、點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕、電偶腐蝕、應(yīng)力腐蝕、汽蝕、沖擊摩擦腐蝕、微生物腐蝕,而防腐的手段也多種多樣,最主要的方法是預(yù)膜、鈍化法。

3 殺菌滅藻

    在工業(yè)用水中,由于水流、空氣、生產(chǎn)物料等因素,一般都含有無(wú)機(jī)物、有機(jī)物,特別是敞開(kāi)式冷卻水循環(huán)系統(tǒng),有充足的溶解氧,且水溫通常在15~35℃之間,這些都給微生物提供了適宜的生長(zhǎng)條件,從而使設(shè)備壁上產(chǎn)生生物垢,不僅會(huì)降低換熱器的效率,還有可能堵塞管道,在我廠冷卻塔的四周均發(fā)現(xiàn)有大面積的綠藻、紅藻滋生,這些都給設(shè)備的正常運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重的隱患,故而必須選用合理有效的殺菌滅藻劑。

 新鋼25000m3/h制氧水處理過(guò)程

    制氧行業(yè)中對(duì)循環(huán)水中加藥處理,一向是非常慎重的,處理不當(dāng),有可能會(huì)造成帶水事故,所以新鋼氣體廠選擇在這一行業(yè)有較多業(yè)績(jī)的廠商,通過(guò)多次交流,最終選定了湖北中泰環(huán)境有限公司的水質(zhì)處理試劑,通過(guò)一段時(shí)間的對(duì)比實(shí)驗(yàn),選用ZT-305系列阻垢緩蝕劑,作為水處理的主要藥劑。

    鑒于氮壓機(jī)已結(jié)垢嚴(yán)重,必須先進(jìn)行除垢清理,故而在2004年11月將氮壓機(jī)解體抽出換熱器,單獨(dú)使用第奧克斯98酸洗劑進(jìn)行浸泡,該試劑每千克可除碳酸鹽水垢200~250g,對(duì)碳鋼、黃銅、鋁、不銹鋼的腐蝕率分別為0.4、O.34、0.62、0.30h/m2·h左右,2h后,換熱器便露出本體顏色,后用大量清水沖洗,便裝回機(jī)體內(nèi),之后進(jìn)行機(jī)體部分處理,用循環(huán)泵使用該試劑對(duì)氮壓機(jī)單機(jī)進(jìn)行循環(huán)除垢處理,并每半小時(shí)測(cè)定溶液酸度,4h后,測(cè)定出前后兩次溶液酸度小于2%,酸洗結(jié)束。將機(jī)體內(nèi)酸洗快速排盡后立刻用清水沖洗,便轉(zhuǎn)入堿性中和(使用NaOH和Na3PO4),lh后分析堿度達(dá)15mg-N/L,中和結(jié)束。便轉(zhuǎn)入預(yù)膜階段,使用快速成膜劑和ZT-305阻垢緩蝕劑對(duì)機(jī)體水路系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)膜保護(hù),即在設(shè)備壁內(nèi)形成—層100~300pm均勻致密的磷酸鈣保護(hù)膜,從而較好地保護(hù)設(shè)備本體及管道免遭腐蝕,待6h后結(jié)束便可轉(zhuǎn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn),并按正常需求控制藥劑濃度。

    根據(jù)對(duì)循環(huán)水中菌藻類檢測(cè),循環(huán)水內(nèi)的鐵離子濃度高達(dá)0.78mg/L,而當(dāng)鐵離子含量高于O.2mg/L時(shí)水中就會(huì)出現(xiàn)鐵細(xì)菌,故而每星期定量投放250kgZT-102型殺菌滅藻劑,特別注意的是因殺菌過(guò)程中由于細(xì)菌的死亡將產(chǎn)生大量泡沫,而這些泡沫如進(jìn)入空冷塔內(nèi)很有可能會(huì)導(dǎo)致分子篩帶水事故并會(huì)堵塞管道,因此在投放殺菌滅藻劑30min前,應(yīng)預(yù)先投放60kgZT-406消泡劑,從而可避免泡沫的產(chǎn)生。

    ZT-305系列阻垢緩蝕劑主要由有機(jī)膦酸鹽、聚合物鋅鹽及緩蝕荊組合,有較強(qiáng)的阻垢、緩蝕性能,成膜速度也較快,判斷藥劑濃度以總磷為主,根據(jù)多次實(shí)驗(yàn),最終判定藥荊濃度為2~3mg/L,以計(jì)量泵的形式加入,從而保證能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定、有效地保持藥劑濃度。

    水質(zhì)控制要求:

    pH:7.0~9.O;懸浮物<15mg/L;總堿度<500mg/L(以CaC03計(jì));Ca2+<200mg/L(以CaC03計(jì));總硬度<250mg/L(以CaCO3計(jì));Cl-<30mg/L;電導(dǎo)率<l000μs/cm:濃縮倍數(shù):1.8~2.5。

    水系統(tǒng)正式運(yùn)行第二天便在不同地點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)掛片試驗(yàn),30天后測(cè)得數(shù)據(jù)如下:

    碳鋼腐蝕率:0.0074mm/a(國(guó)標(biāo):0.125mm/a);鋼腐蝕率:0.0027mm/a(國(guó)標(biāo):0125mm/a);

不銹鋼腐蝕率:0.00018mm/a(國(guó)標(biāo):0.005mm/a),均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

    水系統(tǒng)加藥運(yùn)行半年之后,仍然發(fā)現(xiàn)氮壓機(jī)換熱器內(nèi)有結(jié)垢現(xiàn)象,后與廠家技術(shù)人員進(jìn)一步進(jìn)行研究分析,歸結(jié)原因是氮壓機(jī)換熱器內(nèi)溫度落差太大(高效換熱器),在溫度較高時(shí)ZT-305阻垢緩蝕劑的阻垢作用大大降低,為應(yīng)對(duì)這種情況,及時(shí)更換了配方。

    ZT-305A阻垢緩蝕劑(以前的藥劑),該藥劑主要是由有機(jī)磷酸鹽、聚合物以及緩蝕劑等復(fù)合而成,是全有機(jī)堿性水處理劑,本品對(duì)碳酸鈣垢及磷酸鈣垢有極好的分散、阻垢性能。適用于腐蝕性水質(zhì),對(duì)循環(huán)水水質(zhì)有如下規(guī)定:pH值7.O~9.3,鈣硬度30~100mg/L,總堿度70~240mg/L,Cl-+S042-<1000mg/L,SiO2<50mg/L,濁度<30mg/L。本品在180℃以下時(shí)不會(huì)分解,當(dāng)溫度高于200℃時(shí),分解率為3%,當(dāng)溫度高于500℃時(shí),分解率為10%。

    ZT-305C阻垢緩蝕劑(目前使用的藥劑)主要是由PBTCA與共聚物等復(fù)合的一種高效環(huán)保型阻垢緩蝕劑,具有耐高溫、抗氧化性、不易分解等特點(diǎn),對(duì)各種材質(zhì)均有緩蝕阻垢作用。適用于高溫、高pH值、高硬度、高濃縮倍數(shù)等四高的苛刻水質(zhì)條件。在1000℃以下時(shí)不會(huì)分解,當(dāng)溫度高于1500℃時(shí)分解率為4.5%,溫度高于2000℃時(shí),水解率為8%,廣泛適用于鋼鐵行業(yè)各種循環(huán)水系統(tǒng)。

    新鋼氣體公司25000m3/h制氧機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)投入初期采用ZT-305A阻垢緩蝕劑,循環(huán)系統(tǒng)的腐蝕得到全面控制,測(cè)得碳鋼、不銹鋼、黃銅的腐蝕率分別為:O.0269mm/a、0.00369mm/a、O.00053mm/a,但氮壓機(jī)四級(jí)壓縮換熱器局部溫度偏高,藥劑中的阻垢成份羥基亞乙基二膦酸(HEDP)易分解,阻垢效果不理想。

    ZT-305A阻垢緩蝕劑的緩蝕、阻垢機(jī)理為:(1)絡(luò)合增溶作用:由于HEDP能和鈣離子和鎂離子生成很穩(wěn)定的絡(luò)合物,因而降低了水中鈣離子和鎂離子的濃度,使水中碳酸鈣沉積的可能性減小。(2)晶格歪曲理論:由于HEPD對(duì)鈣離子的整合作用而引起的干擾會(huì)使碳酸鈣垢的晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生很大的畸變而不再繼續(xù)按正常規(guī)則繼續(xù)增長(zhǎng),或者說(shuō)晶體的晶格被歪曲了,產(chǎn)生了一些較大的非結(jié)晶的顆粒,從而使碳酸鈣硬垢變成軟垢。(3)HEPD的五個(gè)羥基上的氧原子都可以用共用電子對(duì)與鐵金屬表面上鐵的離子或部分正電荷的鐵原子發(fā)生化學(xué)吸附,形成配位鍵,最后產(chǎn)生一種螯合膜。這種螯合膜覆蓋在鐵金屬表面,有利于溶解氧向金屬表面的擴(kuò)散。

    通過(guò)對(duì)氣體廠氮壓機(jī)四級(jí)壓縮換熱器上垢樣進(jìn)行分析,其主要成份為碳酸鈣和少量的泥沙,根據(jù)此種情況,采用在高溫系統(tǒng)仍具有較強(qiáng)阻垢性能,同時(shí)對(duì)循環(huán)水中機(jī)械雜質(zhì)具有較好分散性能的ZT-305C阻垢緩蝕劑。

ZT-305C阻垢緩蝕劑,主要成份為2-膦酸基丁烷-1,2,3-三羧酸(PBTCA)。其主要作用是抑制碳酸鈣、硫酸鈣垢的沉積,其阻垢、緩蝕機(jī)理為:分子中的部分官能團(tuán)通過(guò)靜電力吸附于致垢金屬鹽類正在形成的晶體(晶核)表面的活性點(diǎn)上,抑制晶體增長(zhǎng),從而使形成的許多晶體保持在微晶狀態(tài)。由于PBTCA分子在晶體表面的吸附,晶體即使增長(zhǎng)也只能畸形地增長(zhǎng),這就使晶體產(chǎn)生畸變,畸變后的晶體與金屬表面的粘附力減弱,因此不易沉積于金屬表面。由于吸附于晶體表面上的官能團(tuán)只是阻垢劑分子中的部分官能團(tuán),就會(huì)對(duì)晶體呈現(xiàn)離子性,因電荷的排斥力增大而使晶體處于分散狀態(tài)。PBTCA主要是與二價(jià)金屬離子、鈣離子、鐵離子、鋅離子等形成絡(luò)合物,當(dāng)溶解氧與碳鋼表面鐵原子作用形成FeOOH時(shí),絡(luò)合物與Fe(Ⅲ)作用形成絡(luò)合沉淀覆蓋在金屬表面形成保護(hù)膜。

    加藥水處理注意事項(xiàng):

    (1)結(jié)垢與腐蝕是一對(duì)反向作用,故而濃縮倍率應(yīng)嚴(yán)格控制,當(dāng)其過(guò)高時(shí),將產(chǎn)生結(jié)垢危險(xiǎn),而過(guò)低時(shí)將產(chǎn)生腐蝕隱患。

    (2)Ca2+離子的濃度必須得到控制,并非越低越好,當(dāng)使用聚磷酸鹽預(yù)膜時(shí),水中Ca2+離子濃度以50~80mg/L為宜。且當(dāng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),如若水中鈣離子含量過(guò)低,將很可能導(dǎo)致設(shè)備表面的預(yù)膜溶解,從而發(fā)生腐蝕的危險(xiǎn)。

(3)藥荊停留時(shí)間按公式(1)計(jì)算。如使用聚磷系統(tǒng)藥劑的系統(tǒng),為防止其水解之后的正磷酸鹽與Ca2+生成難溶的Ca3(PO4)2,在系統(tǒng)水溫小于50℃,為使其水解不超過(guò)50%,停留時(shí)間應(yīng)控制在50h以內(nèi),可根據(jù)控制排污水量來(lái)具體調(diào)節(jié):

t=  (1)

式中:V——冷卻水系統(tǒng)水容積,m3;

      N-—濃縮倍率:

      △T——循環(huán)冷卻水進(jìn)出口溫差,℃;

      Q——冷卻水系統(tǒng)循環(huán)水量,m3/h;

      t——藥劑停留時(shí)間,h。

   (4)為保證藥荊的有效投用,藥劑投放點(diǎn)應(yīng)盡可能地靠近外界補(bǔ)水口處而遠(yuǎn)離排污口,取樣化驗(yàn)水質(zhì)時(shí)應(yīng)盡可能地從系統(tǒng)回水中取點(diǎn),從而可以更好地判定流經(jīng)設(shè)備的水質(zhì)情況。

 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)降溫改造

    25000m3/h空分循環(huán)冷卻水系統(tǒng)使用兩臺(tái)噴霧冷卻塔,處理水量3000t/h,夏季運(yùn)行時(shí)給水溫度達(dá)36.5℃,冷卻溫差僅有5.5℃(回水溫度為42℃時(shí)),嚴(yán)重制約了整個(gè)裝置效率的發(fā)揮,通過(guò)增加兩臺(tái)600t/h的玻璃鋼冷卻塔以加強(qiáng)冷卻效果,循環(huán)水泵達(dá)不到出力,經(jīng)廠家對(duì)葉輪改造,使水流量及壓力增大到設(shè)計(jì)值。盡管如此,還是沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果,2006年,進(jìn)一步對(duì)冷卻塔進(jìn)行改造:(1)兩臺(tái)冷卻塔各加裝一臺(tái)190000m3/h風(fēng)量的冷卻風(fēng)機(jī);(2)塔內(nèi)增加厚l000mm的聚丙烯波紋填料。通過(guò)改造,夏季給水溫度保持在32℃以下。


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